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包頭市榮鹿鍋爐暖通設備有限責任公司是以制造各類常壓環保燃煤鍋爐、燃氣鍋爐、燃油鍋爐、電鍋爐、真空熱水鍋爐、熱換設備以及鍋爐安裝、維修,清洗、保養于一身的專業廠家。
接下來給大家講述電廠燃煤鍋爐氨逃逸的分析與控制:
當前,由于環保形勢的嚴峻,京津冀持續霧霾天氣,對華北地區的超低排放提出了更高的要求。而燃煤電廠的SCR脫硝系統普遍采用液氨和尿素脫硝系統。由于設備的老化、控制系統的落后、以及運行調整的因素,NOx的控制給鍋爐的安全經濟運行帶來的很大壓力。
2燃煤電廠SCR系統簡介
燃煤電廠普遍采用干法脫硝工藝,由于催化劑工作溫度的限制,脫硝系統大都布置在省煤器之后,空預器之前的煙道里。
SCR技術主要反應如下:
SCR脫硝系統包括催化劑反應器、氨儲運系統、氨噴射系統及相關的測試控制系統。煙氣首先自下而上經過噴氨格柵,噴氨格柵將稀釋后的氨氣均勻噴入煙道,然后在混合器中與煙氣混合,然后轉向從上而下流過催化劑。催化劑分三層或四層被安裝在反應器的箱體內,一般為垂直布置,煙氣流過催化劑時,在催化劑的作用下選擇性的與NOx反應生成N2和H2O。
在氮氧化物(NOx)選擇性還原過程中,通過加氨(NH3)可以把NOx轉換為N2和H2O。主要化學反應方程式如下:
(1)4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
(2)6NO+4NH3=5N2+6H2O
(3)6NO2+8NH3=7N2+12H2O
(4)2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
3氨逃逸的危害
氨逃逸是指SCR脫硝系統由于種種原因,會造成催化劑后的煙氣中氨氣的含量超標。這會帶來一系列嚴重后果:
3.1催化劑堵塞。由于銨鹽和飛灰小顆粒在催化劑小孔中沉積。阻礙了NOx、NH3、O3到達催化劑活性表面,引起催化劑鈍化。鈍化后,脫硝效率下降,為了保持環保參數不超標,會噴更多的氨,這將引起惡性循環。
3.2SCR出口CEMS過濾器堵塞。SCR出口CEMS一般采用抽取式,伴熱溫度為120℃,銨鹽容易沉積堵塞過濾器和取樣管。引起測點不準確,引起自調失靈,環保參數失控。
3.3空預器堵塞。銨鹽沉積在空預器冷端,引起空預器堵塞。增加系統阻力,增加風機電耗。影響帶負荷,高負荷風量不能滿足要求。引起空預器冷端低溫腐蝕。
3.4導致電除塵極線積灰和布袋除塵器糊袋。氨逃逸大會引起電除塵極線積灰,陰陽極之間積灰產生搭橋現象導致電除塵電場退出運行。氨逃逸過大會造成銨鹽糊在布袋上,引起布袋除塵器壓差高,從而導致吸風機電流高,嚴重時影響風量、引起出力受阻。風機失速、保護停機等事故。
3.5系統堵塞后會引起送風機、一次風機、吸風機失速、搶風。出力受阻,排煙溫度失控。甚至引發非停事故。
3.6氨逃逸過量進入空氣,氨被吸入肺后容易通過肺泡進入血液,與血紅蛋白結合,破壞運氧功能。短期內吸入大量氨氣后可出現流淚、咽痛、聲音嘶啞、咳嗽、痰帶血絲、胸悶、呼吸困難,可伴有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、乏力等,嚴重者可發生肺水腫、成人呼吸窘迫綜合征,同時可能發生呼吸道刺激癥狀。所以堿性物質對組織的損害比酸性物質深而且嚴重。
4氨逃逸大的原因
4.1自動調節性能不好。在變負荷時、啟停制粉系統時,噴氨量不能適應負荷和脫硝入口NOx的變化,導致脫硝出口NOx波動太大,導致瞬時噴氨量相對過大,從而引起氨逃逸增加。
4.2脫硝入口NOx分布不均勻,與噴氨格柵每個噴嘴的噴氨量不匹配。導致出口NOx不均勻。導致局部氨逃高。
4.3噴氨格柵噴氨不均勻,導致出口NOx不均勻。導致局部氨逃逸高。
4.4測量系統不準確。一般SCR左右側出入口各裝一個測點,在測點發生表管堵塞、零漂時不具有代表性,導致自調系統噴氨過量。從而引起氨逃逸升高。包括NOx測點、氧量測點、氨逃逸測點。
4.5測點位置安裝位置不具代表性。測點數量過少。安裝位置沒有經過充分的混合,會導致測量不準。另外測點數量太少,不能隨時比對,當發生堵塞、零漂時不能及時發現。
4.6測點故障率高,當測點故障時,指示不準,引起自調切除,只能手調,難以適應AGC負荷隨時變動的需求。
4.7在變負荷和啟停制粉系統時,脫硝入口NOx波動大,從而引起脫硝出口波動大,噴氨量波動大,引起氨逃逸。由于低氮燃燒器改造的效果差,在實際運行中,尤其在大幅度變負荷時,脫硝入口NOx變化較大,會加大脫硝自調的難度。
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